通過長期對labconco凍干機的維修和保養(yǎng), 并在工作中不斷地學習與實踐,積 累 了 大量的維修經(jīng)驗,現(xiàn)將我們仔細觀察、認 真分析后,成功處理的案例在此做一剖 析闡述。
labconco凍干機是主要由凍干箱 、冷 阱、制 冷、真空、硅油循環(huán)、電器控制等系統(tǒng)組 成的先進制藥設備 。其凍干過程大致流 程是:制品入柜前先用注射用水清洗前 后箱體和板層;抽空干燥后再經(jīng)純蒸氣 滅菌處理;開啟水環(huán)真空泵抽空干燥箱 體后做波紋管漏率檢測;漏率檢測通過 后進行凍干箱 降溫、制 品入柜、預凍;升 華干燥、解析干燥;然后進行壓力升高試 驗,判斷凍干結束時間;最后放氣、出料、 化霜結束本批次凍干工藝過程。
山東某生物公司現(xiàn)有 1 臺labconco凍干機 (活塞壓縮機 ),主要用于高 附 加值血液制品生產(chǎn)加工 。在生產(chǎn)過程中經(jīng)常遇到各種各樣故障需要緊急處理, 現(xiàn)介紹幾例具有代表性的故障案例供大 家參考。
1? labconco凍干機不能通過極限真空再 驗證故障
1.1 ??故障現(xiàn)象
凍干機做抽氣速率和極限真空再驗?證時出現(xiàn)故障: ?真空泵抽氣速率符合驗?證要求?, ?能夠在 30 min 內(nèi)將凍干箱和冷?阱從一個大氣壓降到 10 Pa?以下,以后凍?干箱不能降到驗證所要求的 0.5 Pa?極限?真空以下,只能降到 1 Pa?左右;延長抽空 時間也無法再讓真空度下降 。正常情況?應該是: ?在凍干箱加熱 到 35 ℃干燥狀?態(tài),后箱冷凝器制冷到低于-50 ℃后打開?真空泵和羅茨泵對凍干箱進行抽空,同?時?開 始 計 時 ,抽真空時除了要 求 達 到?30 min?內(nèi)將凍干箱內(nèi)真空壓力從 一 個?大 氣 壓 下 降 到 10 Pa 以下的抽氣速率?外,還應該在 以后 2 h 內(nèi)達到穩(wěn)定 的 0.5?Pa?以?下極 限真 空 (0.5 Pa 以 下保持 20?min),然后 關 閉 中 隔 閥,保壓 30 min 后?計算箱體泄漏率。
出?現(xiàn)?此?故?障?一?般?主?要?由?3?方?面?引??起:(1)真空泵故障,如真空泵油被污染、?真空泵油中水分過多不能起到密封和潤?滑作用或者機械故障引起;(2) ?箱體、管?道密封不嚴有泄露地方;(3)箱體內(nèi)未充?分干燥或有不凝物質(zhì)存在[2]。我們首先針?對以上 的第 3 種情況 , ?重做一次 SIP 在?線滅菌處理 ,干燥階段延長水環(huán)泵抽空?干燥時間和適當提高凍干箱溫度使其高?于?35 ℃,確保箱體內(nèi)水分完全干燥后重?新驗證,未通過驗證,由此可排除第 3 種?原因引起的故障。通過觀察,發(fā)現(xiàn)真空泵?油臟且放出油樣含水較多 , ?于是更換 了?2 臺愛德華真空泵 的潤滑油 , ??同時檢查 與真空泵相連的所有管道、接頭,然而仍?未通過驗證 。但不開小碟閥直接對泵頭?抽真空卻能達到 0.5 Pa?極 限真空,由此?也可排除第一種真空泵故障 。關閉蘑菇?閥,只對后箱驗證能達到 0.5 Pa?以下極?限真空可以達到驗證要求 , ??由此進一步?將范圍縮小到前箱。針對前箱泄露,更換?了箱門密封條和所有與前箱有關的密封?圈,同時均涂上真空硅脂,并用盲板封住?與前箱連接的所有管道 ,但仍未通過驗?證?。進入潔凈室內(nèi),打開箱門,檢查板層?均完好且干燥,但通過仔細檢查,發(fā)現(xiàn)最?上面與波紋管相連板層 , ?靠近蘑菇閥側?有一盲堵頭松動 。拆下堵頭加填料緊固?處理后,順利通過驗證 。分析:東富龍凍?干機此層不加熱和降溫 ,但內(nèi)部結構與?其他板層一樣為空腔 , ??當作 CIP 或 SIP 時,水分通過松動堵頭進入腔體,高真空?條件下水分蒸發(fā)后通過松動堵頭進入前?箱破壞真空,造成不能達到極限壓力。
2???螺桿壓縮機排氣溫度過高
2.1 ??故障現(xiàn)象
生產(chǎn)過程中凍干機報警 , ?故障顯示?為?1# 壓縮機排氣溫度高 ?,F(xiàn)場檢查發(fā)?現(xiàn),(日本前川) ?螺桿壓縮機排氣溫度高?達 90?℃,正常溫度為 60 ℃左右,報警溫 度設定為 85 ℃ 。但排氣壓 力為 12?bar (1 bar=100 kPa),1# 制冷系統(tǒng)冷阱溫度 為-70 ℃,制冷正常。
2.2 ??故障分析及處理
由于制冷系統(tǒng)吸、排氣壓力和制冷溫 度均正常,由此首先排除低壓制冷系統(tǒng)泄露導致排氣溫度升高。那么引起排氣溫度 高的原因就有可能是冷卻系統(tǒng)故障。而日 本前川螺桿壓縮機制冷系統(tǒng)、油路系統(tǒng)和 壓縮機電動機均需用冷卻水冷卻。由于其 排氣壓力和冷卻水壓力正常,壓縮機電動 機用手感覺溫度正常且 2# 制冷系統(tǒng)一直 正常運行 , ??由此可排除冷卻供水系統(tǒng)故 障。但手感油冷卻器進出油溫卻發(fā)現(xiàn)油溫 偏高且進出溫差較小,由此可見造成排氣 溫度高可能是油冷卻回路冷卻不好,使油 分離器分離出的潤滑油溫度過高,從而造 成排氣溫度高。油冷卻器結構及冷卻水控 制回路如所示。
油冷卻器結構及冷卻水控制回路
因此,在制品出柜后,拆下油冷卻器 進水管路上的油冷卻電磁閥和水量調(diào)節(jié) 閥檢查:對電磁閥直接加 24 V 直流 電源 能正常開啟 , ?用熱水加入熱水量調(diào)節(jié) 閥 感溫包,發(fā)現(xiàn)其調(diào)節(jié)靈活,由此可排除水 量調(diào)節(jié)閥和電磁閥故障 。拆下油冷卻器 出水管道 , ?直接用水管接油冷卻器進水 口供水,冷卻器出水口無水流出,由此判 定為油冷卻器冷卻水回路堵塞。拆下進、 出水管活接頭 , ?用軟管將高壓水與冷卻 水出口連接 , ?開啟高壓水進行冷卻水 回 路反沖洗,無效果,說明堵塞嚴重 。接下 來使用適量氨基磺酸加入酸洗緩蝕劑, 從油冷卻器進水管灌入,浸泡 24 h 后將 氨基磺酸用水沖出并反復用耐酸泵加壓 沖洗。若未取得效果,再關閉壓縮機吸排 氣閥門,打開排氣檢修閥,卸掉壓縮機 內(nèi) 部制冷劑壓力 , ?從進水管道加入低濃度 鹽酸和酸洗緩蝕劑 ,觀察發(fā)現(xiàn)進水管有 氣泡冒出 , ?說明板冷器內(nèi)部產(chǎn)生化學反應,如此反復浸泡多次沖洗,最終去除堵 塞物 , ?清水沖洗至中性恢復系統(tǒng)后,開 機一切正常。
聯(lián)系技術支持:如果上述步驟仍未解決問題,建議:撥打Labconco官方售后服務電話,詳細描述問題和已采取的步驟。根據(jù)技術支持的指導,進行進一步的檢查和處理。
如果需要,安排專業(yè)技術人員上門檢查和維修。以上詳細的步驟應能幫助你更全面地排查和解決Labconco凍干機真空度上不去的問題。
如果經(jīng)過上述檢查和處理后,問題仍未解決,建議聯(lián)系Labconco專業(yè)技術支持或售后服務人員,進行全面的系統(tǒng)檢查和專業(yè)維護。